|
泵友圈动设备群技术交流第71期泵友圈动设备群技术交流第71期问 请问软管泵使用效果怎么样?经济性与运行周期上来说替代机械隔膜泵可行吗? 答:还可以,目前用下来需要一年换一根软管,还要专用的蠕动液。其更适用于输送高粘度、含固体颗粒或强腐蚀性介质。 软管泵的初始采购成本可能略高于机械隔膜泵,但运行成本通常更低。它无需像气动隔膜泵那样消耗压缩空气,也省去了机械隔膜泵所需的复杂辅助系统(如背压阀、冲洗系统、干运转保护等)及其相关成本。其易损件仅为软管,更换成本相对低且过程简单,通常可在10-60分钟内完成,无需特殊工具。相比之下,机械隔膜泵的维修涉及更换膜片、球阀、密封等更多部件,耗时长(可能需4-6小时),备件成本也更高,可占泵初始成本的75%。 软管作为耗材,其寿命从几百到数千小时不等,受介质特性、压力和转速影响。例如,在输送强腐蚀性的次氯酸钠时,软管泵的维护周期可从隔膜泵的每周一次大幅延长。软管泵结构简单,介质只与软管内壁接触,无阀门、轴封等易堵塞或泄漏的部件,能实现无泄漏输送,且允许空转,运行更稳定可靠。 问 如图,这种齿轮油泵联轴器的柱销用丁腈橡胶的好?还是用聚氨酯的好呢?多久需要更换一次? 答:我们用的是聚氨酯柱销。聚氨酯的耐磨性、抗撕裂强度和承载能力都比较好,使用寿命通常是丁腈橡胶的2-3倍。它能更好地吸收冲击和振动,尤其适合启停频繁或有冲击载荷的工况。但成本相对较高。 如果发现柱销有明显磨损、裂纹、变形或设备振动、异响增大,就应及时更换,我们目前使用下来大概一年一换。更换时,务必重新进行对中找正。联轴器对中不良是导致柱销和弹性体过早损坏的主要原因之一。 问 请教下,火炬气螺杆压缩机,选用的是干式无油喷液型,带同步齿轮的,火炬气是全厂各个装置例如加氢等事故工况的组成(紧急泄放,停电等等),气体组分中含有比较多的硫化氢,二氧化碳,水,氢气,气体易燃易爆。 请问螺杆压缩机的喷液介质选用哪种最合适? 答1:在炼油和化工行业,火炬气螺杆压缩机最常用的喷液介质是柴油。 答2:建议使用高标号柴油(如0号或-10号柴油)。高标号柴油的闪点相对较高,馏分较重,在压缩过程中不易过度挥发,能更好地起到密封、冷却和润滑同步齿轮及转子的作用。 提问者反馈:那易燃易爆的火炬气和柴油混合压缩,是否有本质安全?喷液用柴油用的成熟可靠吗? 答3:我们用了好多年了。虽然火炬气易燃易爆,但在压缩机腔体内,柴油主要起到密封和冷却作用。只要工艺设计合理(如控制排气温度低于柴油闪点,防止柴油在腔内闪蒸),并配备完善的氮气密封和惰性气体保护系统,就能确保本质安全。国内大量炼化企业的火炬气回收装置均采用柴油作为喷液介质,运行还是稳定可靠的。 问 如图,请问安全阀上波纹管检漏孔是怎么处理的?直接堵上还是引至安全地点,介质是丙烯。 答1:引至安全地点。根据《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001)和《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21)的要求,波纹管平衡式安全阀的泄出孔(也称平衡孔或检漏孔)严禁直接封堵或敞口排放。该孔用于监测波纹管是否破裂,一旦波纹管失效,介质会从此孔泄漏。因此,必须通过管道将其引至火炬系统或安全放空管网,以防止可燃气体在阀盖内积聚引发火灾或爆炸事故。 答2:那个孔在专业上通常称为泄出孔或平衡孔。它的主要作用是保持波纹管背压侧与大气或排放系统相通,消除背压对安全阀开启压力的影响。同时,它也是一个重要的安全监测点,一旦波纹管破裂,介质会从此孔排出,提示操作人员阀门已失效。 答3:平衡波纹管式安全阀出厂时,泄出孔上通常会带有一个临时性的防尘塑料塞。在装置开车或阀门投用前,必须将此塞子取下。如果忘记取下或人为将该孔堵塞,会导致阀盖内腔压力积聚,不仅使波纹管失去平衡背压的作用,还可能因内压过高导致波纹管胀裂失效,造成严重的安全事故。 问 如图,请问往复式压缩机润滑油系统的润滑油外啮合齿轮泵泵上的这个安全阀,能直接用于调节油压吗? 答1:这个阀门在功能上更倾向于溢流阀或限压阀,主要用于系统保护,而非精密调节。 答2:润滑油系统通常配备专门的压力控制阀(PCV)或自力式调节阀来实现压力的稳定控制。泵体上的这个阀门属于安全附件,其设计初衷并非用于连续调节。 答3:油路系统中应该有专门的压力调节回路。泵的选型在设计阶段已考虑了流量余量,这个阀门的主要作用是防止泵出口压力过高,从而保护油泵及电机,防止憋压事故。 提问者反馈:如果使用这个进行压力调节,有什么安全风险和危害呢? 答4:如果将其作为调节阀使用,存在以下严重隐患: 密封失效与内漏:安全阀(或限压阀)通常采用比例调节或突开突闭设计,若长期处于微开溢流状态,高速流体冲刷会导致阀座和阀芯密封面受损,造成阀门无法严密关闭(内漏),导致系统压力无法建立。 油温升高:高压油持续通过阀门节流溢流回油箱,会将压力能转化为热能,导致润滑油温度急剧升高,影响润滑效果。 压力波动:此类阀门的调节稳定性远不如专用调压阀,会导致油压大幅波动,影响压缩机轴瓦的油膜稳定性。 答5:这个阀门是齿轮泵自带的安全保护阀。齿轮泵属于容积泵,其特性是出口流量恒定,若出口堵塞或阀门误关,压力会瞬间飙升,导致电机过载烧毁、联轴器剪断或泵体损坏。该阀的作用就是在这些极端情况下自动开启泄压。 如果目前系统压力打不上去,不应尝试调节此阀,而应检查: 阀门内漏:检查该安全阀的整定压力是否松动变小,或阀芯磨损导致内漏。 泵体磨损:检查齿轮端面与侧板(墙板)的间隙、齿轮径向间隙是否因磨损变大,导致内泄严重。 系统回流:检查出口溢流阀(PCV)是否开度过大,或回流阀是否未关严。 过滤器堵塞:如果过滤器后压力低,需检查过滤器压差。 总之,绝对不可以将其当作调压阀来调整系统压力。 问 请教一个问题,有使用英格索兰离心空压机的吗,用的是原厂的金技油吗,多久更换一次,有没有代用的油品?英格索兰离心空压机已使用多年,一直使用原厂金技油,目前计划更换,但是更换原厂成本太高了。 答1:若设备尚在保修期内,必须使用原厂指定的Techtrol Gold(金技油),否则任何与润滑相关的故障(如轴承磨损、振动异常)厂家都会拒保。 对于已过保的老旧设备,虽然可以考虑替代油品,但必须建立严格的油液监测机制。建议每月检测一次润滑油的粘度、酸值、水分和清洁度等关键指标。一旦发现指标有劣化趋势(如酸值超过0.5mgKOH/g或粘度变化超过±15%),必须立即更换。选择国产替代油时,需确保其性能指标(特别是抗氧化性、抗乳化性和空气释放值)与原厂油相当,并经过公司技术部门审批。 答2:我们的替代方案是长城32号汽轮机油。英格索兰离心空压机通常推荐使用ISO VG 32粘度等级的润滑油。长城32号汽轮机油(如长城卓力TSA 32)属于优质矿物油或半合成油,具有良好的抗氧化和防锈性能,能够满足离心机的基本润滑需求。 答3:我们使用的是美孚SHC 1024。它属于全合成润滑油(PAO基础油),氧化稳定性和高温性能都不错,但在更换前,务必彻底排空并清洗油箱,避免不同品牌、不同类型的油品混合使用。 问 如图,双端面机封(丹东克隆)配套54冲洗,冲洗液为氯苯,运行过程中冲洗液外漏,拆出来后检查发现大气侧动环磨损明显(动静环材质ssic),有明显凹面,更换新机封使用十天依旧出现一样的情况,冲洗液未出现断流现象,有没有好的解决方法?冲洗压力 流量都正常。 答1:建议重点排查压力平衡问题。请核实密封腔压力与大气侧的压差,是否显著高于密封腔压力与内侧介质的压差?如果外侧压差过大,会导致大气侧密封端面比压过高,破坏液膜,从而造成SSiC材质动环的快速磨损和凹面损伤。 答2:从失效模式来看,这非常典型的“干运转”或“抽空”导致的烧损。虽然冲洗液未断流,但如果密封端面间液膜汽化或消失,SSiC材质在干摩擦下会迅速发热磨损,形成凹面。 答3:单纯看压力表读数可能无法反映真实情况。建议精确测量冲洗液进、出密封腔管路的温差。如果温差异常(如温差过大或无温差),说明冲洗液在密封腔内存在“气阻”或“短路”,导致实际并未形成有效循环带走热量。这种情况在氯苯等易汽化介质中很常见,看似流量正常,实则密封端面已处于干磨状态。 问 如图,罗茨真空泵轴承箱进水,排查夹套不漏,转子腔体抽气,内部没有水。轴承箱水从哪里来? 答1:既然冷却夹套已排除泄漏,且泵腔内无积水,那么水分来源极有可能是前级系统倒灌或工艺气体夹带。在罗茨-水环机组中,如果停机操作不当(如未先破真空就停前级泵),水环泵的工作液会倒流进入罗茨泵腔;或者工艺气体中饱和水蒸气在泵内冷凝,积聚后突破密封防线。 答2:这通常是由于密封失效导致的。当抽吸气体带液或发生“液击”时,泵腔内瞬间压力剧增,液体介质在高压下强行穿透轴封(如骨架油封或机械密封)进入轴承箱。此外,也不能完全排除环境因素,如呼吸阀(透气帽)失效或视镜密封不严,导致外部水汽或清洗水进入。 提问者反馈:概率是抽过来的水汽窜到轴承箱了,油都不需要化验了,都是水。换了油,盘车正常,真空泵还能不能开呢。有没有必要解体检查。 答3:罗茨泵转子与泵体、转子与转子之间的间隙很小(通常在0.1-0.4mm)。进水往往伴随着杂质或锈蚀,可能改变间隙或造成轻微变形,既然水能进入轴承箱,说明轴封已损坏。若不更换,开机后介质会继续窜入,导致新油迅速乳化,开机极易引发扫膛或卡死事故。 问 如图,脱硫浆液循环泵,蜗壳和叶轮冲刷,大家有没有好的处理办法,我们用的襄阳525的泵,泵壳材质2605N,叶轮材质Cr30A。运行时间1万小时左右就这样了。 答1:从材质升级的角度,可以考虑碳化硅陶瓷内衬泵或双相不锈钢(如2507)材质的备件,其耐磨性会优于目前的Cr30A和2605N,但一次性投资成本较高。 答2:我们涂的陶瓷胶,效果挺好。比如碳化硅耐磨防护剂(如STOCK NO.33082或类似的双组分环氧碳化硅陶瓷涂料),配合专用底涂(Primer CR)。 提问者反馈:陶瓷胶现场涂作业难度大吗? 答3:施工工艺并不复杂,但对表面处理和固化条件有严格要求,必须进行喷砂处理,达到Sa2.5级(白金属光泽),彻底去除氧化层和污垢,这是保证涂层附着力的基础。喷砂后用无水乙醇清洗,并用热风机烘干,确保基体无油、无水、无潮气。先涂刷底涂,再分层涂抹碳化硅耐磨层(通常厚度3-5mm),需反复刮压确保密实无气泡。材料需要足够的固化时间,有条件的话在70℃下恒温加热固化4小时效果最佳,可消除内应力并提高强度。 问 机封两次都是从从装配螺栓处泄露,请问大家有发生过这样的情况吗? 答1:这种情况极有可能是泵体铸造缺陷导致的。请重点检查泵盖或密封腔体上螺栓孔周围是否存在砂眼(铸造气孔)或微裂纹。在压力作用下,介质会穿透这些铸造缺陷,沿着螺栓螺纹的螺旋槽向外渗出,看起来就像是从螺栓处泄漏。 答2:除了本体缺陷,还有一种可能是静密封失效。即机械密封压盖与泵体之间的O型圈或平垫片安装不当(如夹偏、破损)或选型不耐腐蚀。介质穿过这个静密封面后,积聚在压盖背面,最终顺着阻力最小的路径——也就是装配螺栓的螺纹间隙——渗漏出来。 答3:如果急需恢复生产且确认是螺纹间隙泄漏(非砂眼),可以采用螺纹密封的应急处理方法。在清理干净的螺栓螺纹上缠绕聚四氟乙烯生料带或涂抹厌氧型螺纹密封胶,然后再进行紧固,以阻断介质沿螺纹外泄的通道。但从长远看,建议对泵体进行着色探伤或水压试验,彻底排查砂眼隐患。 |