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泵友圈动设备群技术交流第44期泵友圈动设备群技术交流第44期问 一个132kw的罗茨风机,修复后振动(都是横向测的)测出来,中间差不多6左右,边上到了20左右,怎么样?还能继续用吗? 答1:对于罗茨风机而言,振动值是衡量设备健康状况和运行稳定性的重要指标。根据你提供的数据,在修复后的罗茨风机中,横向测量显示中间部位的振动值约为6 mm/s,而边缘部位达到了20 mm/s左右。这样的振动水平可能表明存在一些问题,如不平衡、不对中、轴承故障或其他机械缺陷。通常来说,ISO 10816标准建议对于小型至中型旋转机械(包括许多类型的风机),振动速度的有效值若超过7.1 mm/s,则需要进行进一步检查,因为这可能影响机器的正常运行,并可能导致更严重的损坏。 答2:使用测振仪对设备进行全面检测,特别是分析振动频谱图,以确定具体的问题来源。可能的原因包括但不限于轴承磨损或间隙不当、罗茨转子之间的间隙不均匀、转子间的平行度不佳以及齿轮啮合不良等。通过频谱分析可以较为准确地定位故障源,进而采取有效的维修措施。 答3:除了确保转子平衡外,正确的安装工艺同样至关重要。例如,安装过程中可能出现的高温导致的变形问题、波纹管或橡胶减震器未能有效工作等都可能是造成异常振动的因素。建议仔细检查相关部件的工作状态及安装情况,并参考制造商提供的间隙表进行校准,确保所有组件都在最佳状态下运行。如果振动持续超出安全范围,强烈建议停机检查并修理,以免造成更严重的设备损害或安全事故。 另群中分享罗茨鼓风机相关使用、检修及相关标准PDF文件。需要的用户读者可通过最上面的方式加群。 问 电机振动大,只上三个地脚螺栓振动值就下降,上四个地脚螺栓振动值就增大,是什么原因呀?电机是钢结构的基础,如果是有虚角又塞不进垫片。电机有5吨多重,联轴器是膜片联接。这台设备已安装多年了,基础有灌浆,电机运行过程中振动增大,发现只上三个脚振动就小。 答1:该现象表明电机底脚与基础之间存在不均匀接触或“虚角”(即底脚悬空、受力不均)。当四个地脚螺栓全部紧固时,强制将电机壳体拉向基础,导致机座扭曲或变形,进而引起轴系不对中、轴承偏载,最终表现为振动值升高。而松开一个螺栓后,释放了部分应力,使电机壳体恢复自然状态,振动反而降低。 正确处理方法是:将所有地脚螺栓完全松开,重新检查并消除底脚间隙(虚角)。若间隙较小且无法塞入垫片,可采用研磨或刮研方式修整底脚与基础接触面。确认四个底脚均匀贴实后,再进行联轴器对中调整(包括轴向和径向偏差),最后对称均匀地紧固地脚螺栓。 答2:建议先不要急于松开地脚螺栓,应首先检查当前的联轴器对中数据,确认是否在标准允许范围内(如API 670或ISO 18436标准)。同时监测整套机组(电机+负载设备)的振动频谱,判断是否存在轴承故障、不平衡或不对中特征频率。 若机组整体振动异常,应断开联轴器,单独运行电机(空载),测量其自由端振动值。若此时振动仍大,则问题在电机本体或基础;若振动明显降低,则问题可能出在对中或负载端。 若确认需调整底脚,松开一颗螺栓后振动下降,不能简单归因为“虚角”。也可能是: 1)松开后释放了机座应力; 2)振动能量通过膜片联轴器被部分吸收或传递; 3)轴器本身存在缺陷或预紧力异常。 问 请教个问题,对于BB4、BB5或者单轴离心压缩机来说,设置了平衡管,是不是两端(进出口侧)的密封腔的压力是一样的? 答1:正常情况下,BB4、BB5或单轴离心压缩机的平衡管主要用于平衡转子轴向推力,通过平衡鼓(Balance Drum)将高压侧(出口端)的部分气体引回至低压侧或入口端。在该系统正常运行时,进、出口侧的密封腔(Seal Chamber)压力存在微小压差,通常仅为几千帕(kPa),在工程判断上可视为基本相等。但需注意,密封腔之间并非静压平衡,而是通过平衡管形成一定的气体流动,实现动态压力调节。若两侧密封腔压力差显著增大,应检查平衡鼓与平衡鼓衬套之间的间隙是否超标、平衡管是否堵塞或泄漏,这些因素可能导致轴向力失衡或密封系统异常。 答2:出口端机械密封腔体的压力通常会略高于进口端密封腔压力。这是因为平衡管的主要功能是将高压侧介质引向低压侧以抵消轴向推力,其设计流向为“从出口侧向入口侧”,因此出口侧密封腔作为高压源端,压力稍高是正常现象。平衡管并不用于实现密封腔之间的完全压力平衡,而是服务于转子轴向力的平衡。密封腔的具体压力还受密封系统设计(如迷宫密封级数、缓冲气或隔离气压力)影响,需结合密封气控系统综合分析。 问 如图,磁力泵这个状态正常吗?这种是内外磁对中不良吗?换过轴承,盘车是正常的,没有摩擦,轴装到底了。 答1:磁力泵的转子系统为无机械连接的磁力耦合传动,不存在传统意义上的轴向定位结构。只要内部无磨损、无径向偏移(即转子未发生扫膛或与隔离套接触),且盘车灵活无卡滞,通常表明装配状态基本正常。内外磁转子的对中主要依赖于轴承支撑精度,而非轴向限位。 答2:磁力泵在设计上允许存在一定轴向间隙(即“窜量”),该间隙用于平衡运行中的热膨胀及建立必要的止推润滑液膜。建议使用百分表测量实际轴向窜动量。只要确认轴、内磁转子已安装到位,叶轮背帽锁紧,且叶轮端面止推面无磨损,一般不会存在问题。最终需将叶轮背帽完全锁紧,以固定轴向位置。 答3:磁力泵确实存在设计窜量(轴向浮动量),不同型号和厂家有特定范围。该窜量由厂家在出厂时根据热态工况设定,并在技术文件中明确标注。装配时应参照厂家提供的窜量标准进行校核,确保处于允许范围内。 提问者反馈:丹东克隆60档磁力泵,间隙80~100道(即0.8~1.0 mm),符合范围。 问 氧化锌需要在罐子里储存6-7天,每天大概12t/天入罐,防止结块,有没有什么好的方法推荐? 答:结块通常由以下因素引起: 1)吸潮: 氧化锌具有一定的吸湿性,环境湿度过高会导致其吸收水分,发生潮解并形成硬块; 2)压实: 长期储存下,物料自重导致底部物料被压实,尤其在静止状态下更易板结; 3)温度变化: 环境温度波动可能引起物料表面凝露,加剧吸潮; 4)杂质或残留水分: 原料本身含水率偏高或含有可溶性盐类,易促进团聚。 防止氧化锌结块的关键在于“防潮、防压、促流动”。建议以控制环境湿度为核心,结合流化或振动辅助手段,优化储运工艺。 先明确结块原因,再选择合适方案,避免盲目投入。对于日处理12吨、储存6–7天的工况,推荐采用密封+干燥空气保压+底部流化的综合方案,可有效保障物料流动性。 问 在运行或停机状态下,泵体、密封、连接部位等出现介质泄漏现象,也常称之为“跑冒滴漏”,分析原因。 答:“跑冒滴漏”多由密封失效、安装不当、维护不足或系统设计缺陷引起。应从“选型、安装、运行、维护”全生命周期管理入手,采取针对性措施,优先推荐使用集装式机械密封+标准化冲洗方案,可显著降低泄漏风险。 最常见的原因是机械密封失效,长期运行导致动静环摩擦副磨损、介质中含有颗粒、杂质,划伤密封面、干摩擦(启动时无液或缺液)等导致密封面烧损密封面磨损或损伤;或者弹簧失效或失去预紧力、O型圈老化或变形以及安装不当。 其次是填料压盖过松或未均匀紧固;填料老化、磨损或材质不匹配(如不耐高温、腐蚀);轴或轴套表面粗糙、划伤或偏心,导致填料磨损加剧;冷却水或冲洗系统失效,导致填料干烧。 再者是泵体及连接部位泄漏,比如法兰密封面损坏或垫片失效、泵壳裂纹或铸造缺陷以及螺纹连接松动或密封不良。 又或者是冲洗、冷却或缓冲系统堵塞或中断或者密封腔排气不充分,以及频繁启停或空转、振动过大等。 |