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泵友圈动设备群技术交流第60期

泵友圈动设备群技术交流第60期

                                                                                           Winnie整理                                                                                                                              泵友圈                                          
                                     2025年12月27日 08:29                                                                                                                      



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本问答内容来自于泵友圈动设备交流群(群内小伙伴为机泵、压缩机等动设备管理和采购人员)讨论问答集锦,答案仅供大家研究参考讨论


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1

请教一下:压缩机机组润滑油系统的法兰应使用什么垫片?标准规范有相关要求吗?


答1:采用非石墨类金属缠绕垫片,如聚四氟乙烯(PTFE)。PTFE化学稳定性优异,不溶于润滑油,耐温范围(-200℃~+260℃)完全覆盖润滑油系统工况(通常≤100℃);不会释放颗粒或可溶物,避免污染油品,保障油质清洁度(NAS等级达标)。


答2:严禁使用含石墨的缠绕垫片。石墨在高温或长期浸泡下会部分溶解或剥落微粒进入润滑油,导致:

1)油品污染,颗粒物超标;

2)堵塞油过滤器、节流孔板及轴承间隙;

3)油液电阻率下降,影响电液控制系统(如调速器);

实际工程中已有多个项目因使用石墨垫片,导致油运冲洗反复不合格,工期延误。


答3:绝对禁止使用石棉橡胶板垫片,原因如下:

健康与环保风险:石棉为一级致癌物,已被《斯德哥尔摩公约》及中国《产业结构调整指导目录》明令淘汰;石棉纤维在油中易脱落,形成悬浮杂质,加速轴承和齿轮磨损;检修时残留纤维难以彻底清除,易造成新垫片密封失效;耐油性差:石棉板在矿物油中易溶胀、老化,密封寿命短。


2

碱液泵机封53B+32,和53B+62哪个效果好?


答1Plan 53B + Plan 32 与 Plan 53B + Plan 62 的适用性需结合碱液浓度、环保要求及系统设计综合判断。


Plan 32(外冲洗)是从外部引入清洁冲洗液(如除盐水)进入密封腔,用于冷却和清洁密封面。但在碱液工况下,若冲洗水渗入工艺侧,可能稀释碱液浓度(尤其对浓度控制敏感的系统,如10–15% NaOH碱洗塔),影响下游工艺。


Plan 62(外供阻封/急冷)通常采用蒸汽、氮气或低压水雾从密封压盖外侧喷淋,不进入密封腔内部,仅用于防止泄漏介质外逸或冷却密封压盖,不会改变碱液浓度。


答2:我们之前用的是 Plan 54 + 水冲洗(即外部储液罐供隔离液,通常为除盐水),在10–15% NaOH工况下运行稳定。但需注意:Plan 54 属于非加压系统,隔离液压力依赖液位差,可靠性低于 Plan 53B(加压蓄能器维持恒压)。一旦内侧密封失效,碱液可能倒灌入隔离液罐,造成污染。


答3:对于浓度约11%的碱洗塔循环泵,若允许微量泄漏(泄漏后结晶可接受),单端面密封+Plan 11 或双端面+Plan 53B/54 均可实现1年以上寿命。


答4:我们使用的是屏蔽泵输送34%浓碱,已运行五年。需强调:屏蔽泵无机械密封,从根本上规避了密封失效风险,适用于中高浓度碱液。但其扬程和流量受限,且维修成本高,适用于中小流量场合。


答5:酸碱类介质普遍推荐无密封泵型,屏蔽泵( canned motor pump):完全无泄漏,适合中低浓度、中小流量;磁力泵(magnetic drive pump):适用于高浓度、含颗粒较少工况。


若必须使用机械密封泵(如大流量离心泵),则双端面+Plan 53B 是行业主流方案。


3

如图,这台水处理的泵不打量怎么回事啊?

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答1:若泵本体无明显异常(如异响、振动、泄漏),应优先排查系统管路问题,比如检查入口滤网、底阀、Y型过滤器是否堵塞;确认出口阀门是否全开,止回阀是否卡涩或装反;检查管线是否存在气袋(高点未排气)或虹吸破坏(吸入管漏气)。


答2:1)检查一下吸水端管路是否堵塞、泵内否灌满液体;2、保证吸水端机封、法兰密封良好,确保不吸入空气,保证泵内真空。这种胶木密封里面的油封容易损坏。


4

这有四台泵,介质是120℃工艺水含少量甲醇,新泵开启后运行正常,运行1–2个月后开始超电流,拆开里面没有问题,联系泵厂,泵厂要求切割叶轮,切割叶轮后恢复正常,再运行1–2个月又出现相同问题,现在叶轮已经切割3次了,外径切去10 mm,现在还是运行1–2个月出现超电流的问题。请问有没有解决办法?新泵空载不高,运行后期空载高,工况没有变化,电机也检查了没问题,四台泵都是相同问题。切割叶轮后扬程低了,流量稍微减小,出厂测试也没有问题。


答1:首先明确:电机超电流 = 轴功率增大。而轴功率 P∝ρQH/η,其中 ρ 为介质密度,Q 为流量,H 为扬程,η 为效率。既然四台泵同步出现相同问题,且反复切割叶轮仅短期有效,根本原因极可能不在泵本体,而在运行工况或介质特性发生系统性偏移。


答2:泵选型本身可能无误,但实际运行点严重偏离设计工况。正规泵厂不会建议“反复切叶轮”作为长期解决方案——这属于被动适配,而非根治。若切割10 mm(约5%~8%直径)后仍无法稳定运行,说明原始选型裕量不足或工艺条件已变。


答3:必须调取DCS历史趋势数据进行多变量关联分析:同步绘制 电流、出口压力、入口压力、阀门开度、流量(若有)曲线;重点观察超电流发生前后的参数变化规律,是否存在缓慢漂移(如阀门逐渐关小、过滤器压差上升等)。


答4:介质密度变化是高度可疑因素:

甲醇密度 ≈ 0.79 g/cm³,水 ≈ 1.0 g/cm³;若甲醇含量从5%降至0.5%,密度可上升3%以上;

轴功率与密度成正比——密度增加3%,功率即增3%,足以使原设计余量耗尽;


建议:
✓ 若有质量流量计,直接读取实时密度;
✓ 若无,采样做实验室GC分析,确认甲醇浓度是否随时间下降;
✓ 在DCS中建立 “估算密度–电流–流量” 关联模型,验证相关性。


答5:可行的对策:更换更大功率电机(如原为160 kW,升级至185 kW),一次性解决功率裕量不足问题;低压电机成本增加有限,远低于反复停机、切叶轮、产能损失的综合成本。


提问者反馈:我们判断都是工艺原因,工艺不承认有变化,一直就超电流就切一点。检查了口环0.5间隙,叶轮流道都重新打磨了一下。单级泵,轴向力没啥问题。


答6:即便工艺坚称“无变化”,也需用数据说话。建议核算当前最大可能轴功率:按最不利工况(如100%水、最高流量、最低效率)重新计算所需轴功率;

若 > 电机额定功率 × 1.1(安全系数),则必须换电机,这是最直接有效的方案。


答7:建议把蜗壳垫子加厚,增大蜗壳容量。我们以前出现过这种情况。


答8:关键缺失信息需补充:

泵型号、额定流量/扬程、电机功率、出口管径、阀门类型(闸阀/球阀/V型调节阀?);

超电流时:出口压力、阀门开度、入口压力;

出厂水试数据:是否按实际介质密度折算?若厂家用水(ρ=1000)测试,而实际介质密度更高,则出厂未暴露超功问题。


答9:内部流道腐蚀或结垢也可能导致性能劣化:120℃含甲醇水在碳钢表面可能形成氧化膜或局部腐蚀,改变流道粗糙度;结垢(如碳酸盐)会缩小流道,等效于“系统阻力增大”,迫使泵在更高扬程下运行,功率上升。


答10:建议采集超电流发生时的完整运行参数(压力、开度、电流、温度);反算实际流量与扬程,绘制运行点在泵性能曲线上位置;检测介质密度/甲醇含量,排除组分漂移;检查吸入过滤器压差、出口调节阀特性,确认是否存在隐性节流;若确认密度升高或系统阻力增大,优先更换大功率电机,并设定电流高报警联锁,避免烧毁。


5

请教一个问题:往复式压缩机十字头与活塞杆螺纹连接方式,活塞体打压时,活塞杆朝哪个方向延伸?


答1:在对活塞体进行液压打压(即“液压拉伸”或“液压预紧”)时,活塞杆会向气缸盖侧(即压缩腔方向)延伸。这是因为打压过程中,液压油作用于活塞内部腔室,产生轴向推力,使活塞杆沿其轴线向气缸方向移动。


打压完成后,若未重新调整止点间隙,上止点余隙(活塞顶面与气缸盖之间的间隙),可能导致压缩比异常升高,引发过热、敲缸甚至机械损坏。


答2:往气缸侧延伸,打压前记得深度尺测量止点间隙,使用深度尺或者百分表边盘车边测量活塞到气缸盖的距离来判断盘车到上止点,深度尺测量气缸盖和活塞,计算打压前上止点间隙,打压前百分表打在活塞上,打压后减去百分表走的数。最后气缸回装好后,压铅丝复测,看看和自己算的是不是一样的。


6

如图,杭汽汽轮机凝汽器上的这一排疏水,这些DN20的小手阀都要全开状态吗?从右往左数第四根是气缸疏水,手阀位置温度两百多度,集合管油漆都因为高温掉了,这个阀我能把他关小不?还是必须要全开?

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答1:正常运行状态下,凝汽器热井及汽缸本体疏水阀原则上应保持全开,这些疏水点主要用于排出启动暖管、停机冷却及低负荷运行时的凝结水,防止积水引发水击或腐蚀;若在机组并网后仍持续排出大量高温蒸汽(而非饱和凝结水),说明上游疏水器失效(如热动力式疏水阀卡涩、浮球式失灵),导致新蒸汽直通疏水管;


高温(>200℃)且集合管油漆烧损,正是蒸汽直排的典型表现,此时若盲目关小阀门,可能造成:
✓ 汽缸内部积水 → 水击风险剧增;
✓ 背压升高 → 真空恶化、效率下降;
✓ 局部热应力集中 → 缸体变形。


答2:需明确该手阀位于疏水器前还是疏水器后。若在疏水器出口侧(即疏水器→手阀→集合管):正常应全开,仅用于隔离检修。若此处温度高,说明疏水器内漏,应修复疏水器,而非关小手阀;


若无疏水器,直接连接汽缸疏水口(常见于老式设计):则该阀为连续疏水阀,必须全开,否则汽缸无法有效排水。高温属正常现象(尤其在启动或变工况时),但持续200℃以上仍需排查是否负荷过低或疏水设计不合理。


7

请问有用双螺杆泵送沥青的么,厂家给设计的冲洗方案是02+53B,沥青有颗粒为啥不用方案32?


答1:PLAN 32在沥青工况下通常采用蒸汽或热油作为冲洗液。


答2:根据API 682《离心泵和转子泵用轴封系统》 及炼化行业工程实践,PLAN 02 + PLAN 53B 是输送含颗粒高温沥青的优选方案,理由如下:


1)介质特性匹配性

沥青为高粘度(>1000 cP),且含固体颗粒(如焦炭、金属氧化物),在停机或低流速时极易结焦、凝固;


PLAN 32(外部冲洗)需引入大量冲洗液(如热油或溶剂),但高温下冲洗液自身易碳化,反而加剧堵塞与磨粒磨损(API 682 Annex D.11);


PLAN 53B(加压双端面密封+外部储液罐)采用洁净、热稳定性好的隔离液(如合成白油、硅油或专用导热油),完全阻隔沥青与密封副接触,避免颗粒侵入(API 682 Clause G.19)。


2)安全性与运行可靠性

PLAN 53B系统通过气囊式蓄能器维持隔离液压力始终高于泵腔压力0.1–0.2 MPa(API 682 F.3.3.3),即使沥青压力波动或泵启停,也能确保零泄漏、零颗粒侵入;双螺杆泵在输送非均相介质时易产生脉动与振动,PLAN 53B的闭环系统具备良好动态响应能力(API 676 B.2.5),而PLAN 32的开式冲洗难以适应此类工况。


3)维护性与全生命周期成本

PLAN 32需精确控制冲洗流量、温度及清洁度,实际运行中因沥青组分变化或温控偏差,极易失效;PLAN 53B配备液位开关(LS)、压力变送器(PT)等监测元件(API 682 §8.3.6.4),可实现密封状态在线诊断与预警,大幅减少非计划停机;虽初期投资略高,但密封寿命可延长2–3倍,综合运维成本更低。


8

请问泵进口这种异径偏心大小头安装是否合理?介质为硅酸钠。

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答1:通用工程规范要求:离心泵入口偏心大小头应“顶平”(Top Flat)安装。


答2:具体安装方式需结合管道走向与排气条件判断:


若吸入管线来自低位储罐或地下集水井(即“下进上出”),必须采用顶平安装,确保气体能沿管顶顺利返回源头或通过高点排气阀排出;


若泵直接位于高位罐正下方,且吸入管全程充满液体、无高点,则对安装方向敏感性较低,但仍推荐顶平以符合标准惯例;


严禁在未设排气措施的情况下底平安装,否则极易因气袋导致运行不稳定。


答3:介质下进上出时顶平安装,防止气体聚集;介质上进下出时底平安装,避免液袋积液;含固体颗粒的化工介质需底平安装,防止杂质在管道低点堆积堵塞。


答4:偏心大小头的安装方向需综合以下因素确定:

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