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泵友圈动设备群技术交流第43期

泵友圈动设备群技术交流第43期

Winnie整理泵友圈
2025年08月23日 08:29


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本问答内容来自于泵友圈动设备交流群(群内小伙伴为机泵、压缩机等动设备管理和采购人员)讨论问答集锦,答案仅供大家研究参考讨论


如需更多日常动设备选型、检维修交流可加群。


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1

请问机泵用的甩油环都是什么材质的?铜甩油环造成润滑油变黑的问题怎么解决的?


答1:同甩油环常见材质包括尼龙(PA)、聚四氟乙烯(PTFE)、青铜、黄铜等。尼龙材质因具有良好的自润滑性、耐油性和低密度,目前在许多场合已逐步替代金属材质,尤其适用于避免金属磨损污染润滑油的工况。


答2:曾遇到类似案例,分享参考资料:


铜甩油环造成润滑油变黑主要原因:

1)黄铜甩油环硬度较低,在长期运行中易与轴颈产生干摩擦或半干摩擦,尤其在启停频繁或润滑不良时,磨损加剧;

2)甩油环与轴配合间隙不当或安装偏心,导致局部接触摩擦;

3)润滑油中混入金属颗粒后形成“磨料磨损”链式反应,进一步恶化油质。


建议临时措施:

1)拆解P-6/1出口端轴承边盖;

2)使用冲洗油对轴承箱内部及边盖进行彻底清洗,清除积存的油泥和金属颗粒;

3)检查轴承状态,必要时更换润滑油和滤芯,确保系统清洁。


长期根本性解决方案:

1)将原黄铜材质甩油环更换为青铜或尼龙材质:青铜耐磨性优于黄铜;尼龙材质则完全避免金属磨损,是更优选择;

2)更换已污染的润滑油及滤芯,并对轴承箱进行整体清理;

3)检查并更换磨损轴承,防止因保持架破损导致二次污染;

4)优化甩油环安装间隙,确保其自由旋转,避免与轴直接摩擦。


提问者反馈:目前找到发黑的原因就是甩油环材质问题,准备更换为四氟或尼龙甩油环。


2

如图,这种机封波纹管损坏是什么原因?介质氯化钙,机封波纹管刚换新的使用一天,机封是右旋的。

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答1:从损坏形态判断,波纹管可能是因扭转过载而断裂。若为橡胶波纹管,需确认其材质是否耐氯化钙溶液腐蚀。氯化钙虽腐蚀性较弱,但长期接触或含杂质时仍可能引起橡胶溶胀、老化、强度下降,导致抗扭能力减弱。若波纹管已出现龟裂或软化迹象,说明材料已失效,应更换为耐腐蚀性更强的材质(如氟橡胶FKM或全金属波纹管)。


答2:机械密封的旋向必须与轴的旋转方向匹配。机封标注“右旋”是指从电机端看,轴为顺时针旋转时,密封的弹簧或波纹管结构应为右旋设计。若实际轴旋转方向为左旋(逆时针),却安装了右旋机封,会导致波纹管在运行中承受反向扭矩,产生异常扭转应力,极易在短时间内造成波纹管扭断或焊点撕裂。


3

API 676-2009》第6.4.2条要求:所有泵均应带有排放接头。《SH/T 3151-2013》第5.4.2条也规定:除另有规定外,泵壳体应设置排净等辅助接口。但齿轮泵厂家反馈说设置排放接头会影响泵的性能。这种说法是否成立?是否可以不设置?厂家外形图显示为左右进出,外粘合结构。


:个人认为,标准规范的初衷是要求泵体设计时必须考虑就地排净功能,确保在停机检修时能安全、彻底地排空泵腔内介质,防止残留引发腐蚀、冻结或交叉污染等风险。是否设置专用排放接头,应结合泵的具体结构和工艺需求综合判断:


若泵体本身结构允许通过进出口管道实现有效排净(如进出口为上下布置,停泵后介质可自然流出),则可在管道上设置排净阀,泵体本身不设排放接头;


但对于水平进出、壳体底部无自然排放路径的结构(如“左右进出、外粘合”型式),若不在泵体最低点设置排放接头,将无法实现有效排净。


因此,若厂家未在设计上解决排净问题,仅以“影响性能”为由拒绝设置排放接头,其澄清理由难以成立。性能影响应通过合理设计(如小口径、流线型接口)来规避,而非直接取消安全功能。


4

请教往复式压缩机,设计能力2.6t/h,出口压力 160bar。可以在不改变本体的情况下,进行改造,提升能力至3t/h吗?


答:在不改变压缩机本体(如气缸、活塞、阀组等核心部件)的前提下,理论上可通过提高压缩机的运行转速(即增加单位时间内的冲程次数)来提升排气量,从而实现产能从2.6 t/h提升至3 t/h的目标(约增加15.4%)。


联系原厂技术部门,提供目标工况(3 t/h,160 bar),请求进行可行性分析与改造方案设计。如原机裕量充足,厂家可能仅需更换电机、调整皮带轮或更新控制程序即可实现。


5

如图,请教个问题,现在有个水泵技术协议里边有这么一句话:“除非特殊要求,从电动机负载端看时,电动机接线盒的位置布置在右侧”,这句话是什么意思,表示哪个方向出线?

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答1:这句话中的“从电动机负载端看”是指从电机的驱动端(即与泵连接的一侧)向非驱动端(风扇端)观察。此时,若接线盒位于右侧,则表示电机接线盒在右侧(从泵头方向看向电机时,接线盒在您的左手边,因为观察方向相反)。


由于该表述存在方向理解上的歧义,实际应用中容易引起误解。


答2:十年前我们有的项目就直接改为:“从联轴器端看”,即明确从泵与电机之间的联轴器一侧观察,来统一视角,避免因“负载端”“非驱动端”等术语理解不一致导致安装或制造错误。推荐在技术文件中采用更清晰的描述方式,例如:“从联轴器端面向电机,接线盒位于右侧”,可有效消除歧义。


6

请教个问题,1500千瓦的电机启动后电机轴是伸长还是收缩?现在情况如图,我是不想拆飞轮,我想直接调整电机位置来解决问题。

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答1:电机对中调整的关键是磁力中心线。测量联轴器间隙或进行对中时,必须将电机转子推至其正常运行时的磁力中心线位置(即电磁平衡位置),该位置通常在电机端盖或铭牌上有明确标记(如“MCL”)。若未在磁力中心线状态下调整,运行后转子会自动偏移,导致冷态对中失效。若对中偏差较大,必须拆开飞轮,通过增减电机底脚垫片进行精确调整。


答2:电机运行后,轴因温度升高会发生热膨胀而伸长,这是正常现象。调整时不仅要考虑热态伸长,更关键的是确保电机转子位于磁力中心线。此外,安装问题也可能导致异常,如调整垫片加工不平、底座垂直度不合格或机身水平偏差,均会影响对中精度。我曾遇到因调整垫垂直度不达标导致轴瓦偏载、温度升高的案例。


答3:建议先查阅电机和压缩机厂家提供的技术说明书,确认当前轴向间隙是否在允许范围内。如果设备运行期间压缩机轴瓦温度正常、停机后检查无磨损痕迹,说明轴向定位基本合格,可暂不调整。需注意:当前停机状态并非运行工况,往复式压缩机本身轴向力较小,主要需保证电机磁力中心线对中准确。


答4:拍摄一下电机端磁力中心线指针的实际位置照片,确认转子是否处于MCL位置。同时说明停机前是否存在振动偏大、异响或其他异常现象,以便综合判断。


提问者反馈:如图,显示电机侧轴瓦温度高。

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答5:若能准确确定并锁定电机转子在磁力中心线位置,则电机本体无需大幅移动,小范围偏差可通过垫片微调解决。但如果连飞轮连接螺栓都不愿拆卸,仅通过整体移动电机来“凑”对中值,将带来两个严重问题:


1)对中精度无法保证,径向和角向偏差易超标;
2)推力间隙失控,可能造成轴向定位错误,加剧轴瓦磨损。


目前电机瓦温虽偏高但未严重超标,说明原始安装偏差不大。此时盲目移动电机反而可能扩大问题。


提问者反馈2:红圈处温度高(指压缩机侧轴瓦),电机本体温度正常。如果拆联轴器,相当于要拆解大半个压缩机,非常麻烦。

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答6:若检查推力盘表面无摩擦痕迹或磨损,说明轴向未发生严重窜动,电机磁力中心线位置基本正确,此时应重点关注径向轴瓦的承载状态。可优先排查径向对中、润滑状况及轴瓦间隙,而不必强行调整电机轴向位置。


答7:建议系统性排查以下几项:
① 曲轴主轴颈与连杆轴颈的平行度;
② 活塞、十字头与曲轴的垂直度和平行度;
③ 润滑系统是否正常,油压、油温、油质是否达标;
④ 重新测量并校核轴瓦间隙(包括径向与轴向),确保符合厂家技术要求。


7

请问对于这种轴流泵振动高,有什么好的办法解决?300多度的融盐温度。

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答1:可更换为耐高温导轴承材料,原橡胶导轴承可能不耐300℃以上高温,易老化、变形或失去支撑性能。建议更换为耐高温、自润滑材料,如碳石墨、聚醚醚酮(PEEK)或金属陶瓷复合材料导轴承。


适当加大冲洗流量和压力,确保导轴承充分冷却和润滑,防止干摩擦或结焦;


检查并调整叶片角度,即使叶片通过螺栓固定,也需确认各叶片安装角度是否一致,是否存在松动或变形。微小的角度偏差在高速运行下会引发显著振动;


检查叶片是否积盐、结垢或存在腐蚀、冲蚀,导致质量分布不均;


确保叶轮在工作转速下动平衡等级符合ISO 1940 G2.5或更高标准,必要时进行现场动平衡。


提问者反馈:叶轮角度是螺栓固定死的,动平衡也做过。振动高这个问题一直伴随着这个泵,但是运行总体比较稳定,就是振动高,顶部的振动达到20多。只有一台带了变频,别的都没带。


答2:你们的布置和我们曾经的现场差不多,我们以前是一台反应器挂着三台这样的泵,三台电加热器,振的带着反应器都受不了。也是振动大,而且气蚀严重,叶轮还和蜗壳磨,很快就坏了。我的经验是:1)解决泵壳刚度问题;2)改变泵的运行状态,上变频


下面最后这张图,标注的这个面的平行度,之前发生过热变形,重新车了一遍。平行度是找一个大的横梁,上面放框式水平仪。

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