泵友圈动设备技术交流第74期
泵友圈动设备技术交流第74期
问
请帮忙分析一下衬四氟磁力泵运行起来泵体温度高是啥原因啊?
答:衬四氟磁力泵泵体温度过高,重点需排查两个方面:一是泵内泄漏过大,二是实际外送流量过小。这两种情况都会导致介质在泵腔内部反复循环做功,从而产生大量热量。建议先检查出口流量是否远低于设计值;如果流量正常,再排查滑动轴承磨损、隔离套摩擦或内部回流间隙等方面的问题。
另外,磁力泵通常有最小连续稳定流量的要求,低于该流量运行极易引发严重发热。此前也遇到过因叶轮盖板腐蚀穿透,导致介质内泄严重的情况。
问
请问油站的油泵如果不是轴头泵,需要设高位油箱吗?
答1:需要设置高位油箱。该配置一般应用于大型旋转设备。
机组高位油箱是专为应对突发性停电或油泵故障、防止供油中断而设置的应急保护性供油系统。当主、辅助油泵供油中断时,高位油箱内的润滑油可依靠重力作用流入各润滑部位,以维持设备惰走(即转子依靠惯性继续转动的过程)期间的润滑需求。
提问者反馈:我以为是轴头泵这种才需要,或者是压缩机。
答2:设计有轴头泵的机组一般不需要高位油箱,因为轴头泵由主轴直接驱动,在机组停电时仍能随主轴同步运转,继续提供润滑油。
问
如图,请问截止阀可以这么安装吗?
答1:只要不是低温等特殊工况,通常是可以这样安装的。
答2:安装时必须确保进出口方向正确(遵循“低进高出”原则),且最好保持阀杆垂直朝上。在空间受限等特殊情况下,水平安装偶尔也是可以接受的,但需确保阀杆处于垂直位置以保证密封效果。
答3:可以水平安装,但阀杆垂直朝上安装更有利于阀芯依靠重力落位,密封性能更好,使用寿命也更长。
问
请问往复式压缩机铝制活塞长期使用后活塞环环槽变宽,有什么好的修复办法?是不是铝材硬度不够,长期使用活塞环撞击造成的?铝的牌号是401。
答1:是的,这与材料硬度有关。铝合金活塞在高温高压下长期工作,材料容易发生疲劳,且活塞环的硬度通常高于铝制活塞,在长期往复运动和撞击摩擦下,环槽极易发生磨损变宽。
答2:环槽磨损的修复,可采用磨削修复法、表面强化修复法、镶垫环法和更换活塞。
答3:磨损原因,除了材料硬度差异和长期撞击外,还与润滑不足、燃烧不完全产生的积碳(形成磨粒磨损)以及高温导致材料热膨胀变形有关。第一道环槽由于热负荷最大,磨损通常最为严重。
提问者反馈:原设计宽15现在到16了,车一刀配非标活塞环的话,备件备货量需两台套,想铝焊恢复原尺寸,但是环槽太窄不太好焊。
问
如图,这是机封的什么冲洗方式?管子连着泵入口和出口,还带一个装置。
答1:盲猜:泵扬程比较高,入口压力比较高,启动时机封冲洗水使用入口介质,随着泵启动,出口压力逐渐升高,机封冲洗使用出口高压介质,那个装置是一个换向阀,启动前泵入口介质顶开阀门,给机封冲洗,启动后,高压介质压着阀芯下移,机封冲洗水切换成高压介质。
答2:这应该是Plan 31冲洗方案,那个装置是旋液分离器(旋流器)。
提问者反馈:31为啥要加一个压差变送器呢?
答3:在Plan 31(或Plan 41)冲洗方案中,加装旋液分离器主要是为了实时监测旋液分离器的工作状态和冲洗管路的健康情况。
旋液分离器依靠流体在内部高速旋转产生的离心力来分离固体颗粒,这要求冲洗液必须保持一定的流速和压差才能正常工作。如果压差变送器显示压差过低,说明冲洗流量不足或旋流器内部堵塞、磨损,导致分离效果失效;如果压差异常升高,则可能意味着下游管路或密封腔入口发生了严重堵塞。因此,压差变送器是保障旋液分离器高效除砂、防止机封因杂质磨损而失效的关键监控手段。
问
项目有个卸碱泵,从碱罐车通过卸碱泵送到碱液罐(后配除盐水稀释),间断运行
类型:离心式 卧式泵
介质:碱液,32%浓度
排量:20m3/h
扬程:15m
进口温度:常温
进口压力:0.01MPag
材质:304
请问这个泵型和密封大家如何推荐,后续操作排净如何考虑:
1.如果选用磁力泵,运行应该没问题,但是考虑到间歇操作,磁力泵停泵后如何防止结晶(上保温?),泵在厂房,冬季最低温5度。
2.如果选用普通离心泵,密封如何选择?只上53B系统+隔离液除盐水可以么?是否需要第一道冲洗32?53B的话选择面对面还是背靠背? 普通离心泵停泵后,如何维护?需要冲洗泵腔和密封腔么? 碱液排放如何考虑的?
答1:针对32%浓度的常温碱液,304不锈钢材质是合适的,但普通离心泵在间歇操作下确实存在密封易结晶失效的风险。建议优先考虑屏蔽泵或磁力泵等无密封泵型。
答2:缷车泵不适合磁力泵,长输可以磁力泵。缷车泵要抽底,不然缷不干净。磁力泵不适应,故障率高。
答3:卸车工况下,磁力泵并非绝对不可用,但对操作要求极高。间歇操作停泵后,若泵腔内残留碱液,确实极易因温度降低而结晶。如果厂房冬季最低温为5℃,仅靠保温是不够的,必须配置带热水或蒸汽夹套的加热保温系统,在停泵期间维持泵体温度,防止结晶。
答4:实际工程中,因操作不当导致磁力泵在卸车工况下频繁损坏的案例较多。对于卸车泵,若选用离心泵,必须考虑停泵后的排净问题。建议在泵体底部设置排净阀,每次卸车结束后,利用除盐水对泵腔和密封腔进行彻底冲洗排空,防止残液在泵内结晶。
答5:对于32%液碱的间歇输送,衬氟离心泵是较为稳妥的选择。冲洗方案推荐Plan 11(自冲洗)或Plan 32(外冲洗)。Plan 11利用泵出口清洁介质冲洗机封,适用于介质较清洁的工况;若担心结晶,Plan 32更为可靠,通过外部除盐水持续或定时冲洗,确保机封面清洁。
答6:除离心泵外,螺杆泵也是卸车工况的可选方案之一,尤其适合高粘度或易结晶介质。但螺杆泵同样面临密封选型问题,需根据具体工况匹配耐碱机械密封,并考虑停泵后的冲洗排净措施。
答7:解决碱液结晶问题的核心在于控制温度和清除残液。若仅因低温导致结晶,屏蔽泵(带泵壳保温夹套)是理想选择,其无密封结构彻底避免了机封结晶泄漏问题。若选用离心泵,则必须配套完善的冲洗和排净系统:停泵后先用除盐水冲洗泵腔和密封腔,再打开底部排净阀排空残液,必要时辅以伴热保温,确保泵腔内无残留碱液。
问
请教个问题,我有一个螺杆泵和高粘度齿轮泵,功率一样,用同样的管道,打高粘度油脂(磷脂油,3000左右),高粘度齿轮泵会跳闸,螺杆泵不会跳。这是为什么呢?
答1:这主要是由两种泵的工作原理和内部受力机制不同导致的。齿轮泵在输送高粘度介质时,流体需要在齿轮啮合的狭小空间内被强行挤压和剪切,这种“横向夹紧挤压”的方式会产生极大的机械摩擦阻力和流体阻力。相比之下,螺杆泵是通过转子和定子(或螺杆之间)的啮合形成密封腔,沿轴向平稳推进介质,属于低剪切、低阻力的容积式输送,因此运行更加平稳,电机负载更小。
答2:螺杆泵的结构特性使其天然适合输送高粘度介质(如3000cSt的磷脂油)。在相同的流量和扬程要求下,齿轮泵由于内部摩擦和剪切力大,其轴功率需求通常高于螺杆泵,因此电机配置往往需要更大。如果齿轮泵频繁跳闸,建议检查电机功率是否匹配,或者尝试降低泵的转速、对介质进行加热以降低其实际粘度,从而减小运行阻力。
答3:虽然齿轮泵是按高粘度(20000cSt)标准保守选型的,但实际工况中的粘度(3000cSt)和介质特性(磷脂油可能具有非牛顿流体特性或含微量杂质)也会影响泵的运行。齿轮泵对介质中的颗粒杂质较为敏感,若磷脂油中含有未溶解的胶块或杂质,极易加剧齿轮磨损或导致卡滞,进一步增加电机负载。建议排查介质纯净度及泵的内部磨损情况。
答4:在输送高粘度介质时,齿轮泵的容积效率和机械效率都会显著下降,大量能量转化为摩擦热和机械阻力,导致实际运行电流偏高。而螺杆泵在高粘度工况下仍能保持较高的效率和稳定的流量,电流波动小。因此,相同功率的电机驱动齿轮泵打高粘度油脂时,更容易因过载而跳闸。若需继续使用齿轮泵,建议核算实际工况下的轴功率,必要时更换更大功率的电机或改用螺杆泵。
问
如图,高压灰水泵,非驱断轴瓦温度偏高,检查后,启泵泵整体振动偏高,什么原因?
答1:针对高压灰水泵非驱动端轴瓦温度偏高及启泵后整体振动偏高的问题,建议首先排查进出口管道应力是否过大,必要时可松开管道重新配管。同时,建议对泵的运行状态进行全面检测,评估泵基础是否存在沉降或松动。此外,需核实检修时是否调整过轴瓦间隙,若前期因温度高而人为调大间隙,可能会引发后续振动问题。
提问者反馈:轴瓦磨了,修复了一下,起来就振动高。轴瓦间隙要求0.12-0.15,实测0.14。水平振动非驱16个多,驱动端7-8个。
答2:非驱动端轴瓦磨损修复后振动变大,除了间隙本身,更关键的是对中状态。轴瓦间隙的变动(即使实测0.14mm在0.12-0.15mm的设计范围内)会直接改变转子的支撑标高,导致原有的对中数据失效。建议重新复查冷态对中,并务必进行热态对中验证。
提问者反馈:好的,准备热态对一下中。轴瓦间隙在范围内呀,瓦口间隙大会不会引起振动大?
答3:正如前述,间隙的微小变动都会引起转子轴线的偏移。建议采用多点、多方向测量振动数据,精准定位最大振动点及其方向。结合频谱分析,若2倍频(2X)成分较大,则大概率指向对中不良或转子不平衡问题。
提问者反馈:对中也对了,只不过不知道员工对的准不准。整个泵体都振,最大点还是非驱轴承箱。第一次停泵是泵的非驱端温度高,电机驱动端温度高。
答4:考虑到之前非驱动端和电机驱动端均出现温度偏高,除了对中问题,还需重点排查泵轴与泵壳体的同轴度。若轴心相对壳体存在偏斜,高转速下轴的挠度会增大,可能引发内部动静部件摩擦。此外,需检查定位销孔是否发生偏移,必要时可重新打定位销孔以确保装配精度。
答5:高压灰水泵介质易结垢,必须检查入口过滤器是否堵塞、入口罐液位及入口压力是否正常。同时,多级离心泵灌泵排气至关重要,尤其是采用对称安装叶轮的泵体,必须边盘车边充分排气,防止内部气阻引发水力激振。
提问者反馈:高压灰水泵3#泵打出口试泵数据:泵非驱动端水平振动16.2;垂直6.4;轴向2.7;泵驱动端振动 水平8.5;垂直6.7;轴向2.5;温度正常; 把轴瓦检查了一下,振动还是大。
答6:结合提供的试泵数据(非驱动端水平振动达16.2mm/s,远超正常标准),且温度恢复正常,说明机械摩擦发热已缓解,但机械或水力激振依然存在。检修时若发现轴瓦有挤压敲击痕迹,回装前需用什锦锉修平高点。同时需严格校验轴瓦的顶间隙、侧间隙、紧力及转子跳动量。
答7:灰水温度较高,启泵前的暖泵操作必须规范,避免泵体上下温差过大导致热变形。每次拆解检修时,务必做好各部件的相对位置标记,确保回装时间隙和配合尺寸与原始状态一致。
答8:从振动特征来看,水平方向振动显著大于垂直和轴向,这通常指向转子不平衡或联轴器对中不良。建议采集振动频谱进行详细分析,若2X频幅值突出,可进一步确诊。
答9:若振动持续超标,需警惕泵内部件(如喉部衬套、定位套、级间套等)因前期高温和振动已产生严重磨损。若外部排查无法解决,建议对泵进行彻底解体大修。
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