泵友圈动设备群技术交流第66期

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                                                                                                               Winnie整理                                                                                                                              泵友圈                                          
                                     2026年2月28日 08:29                                                        7人                                                              



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本问答内容来自于泵友圈动设备交流群(群内小伙伴为机泵、压缩机等动设备管理和采购人员)讨论问答集锦,答案仅供大家研究参考讨论


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1

隔膜泵出入口管线法兰所用垫片用于输送浓硫酸(浓度通常 ≥93%),手感比普通聚四氟乙烯(PTFE)垫片更柔软。请问这种垫片可能是什么材质?


:用于浓硫酸、质地较软、优于普通PTFE的密封性能),该垫片极有可能是 改性聚四氟乙烯(Modified PTFE) 。


改性PTFE通过物理或化学方法改善纯PTFE的“冷流性”(即在持续压紧下发生塑性蠕变导致密封失效的问题);质地通常比纯PTFE更柔韧、回弹性更好,易于安装且密封界面贴合性更佳;对浓硫酸具有优异的耐腐蚀性(适用温度一般为 -200℃ 至 +260℃)。


2

一台双吸离心泵,运行已持续一个月,整体状态良好:轴承温度与振动均在正常范围内,机械密封无泄漏、温度正常,轴向窜动(窜量)测量值也在允许范围内,联轴器为叠片式(膜片联轴器),经检查无异常。但机封区域持续发出异响,请问可能是什么原因?

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:异响可能并非来自机械密封本身,而是机封压盖或护盘(防转销/限位环)。若护盘松动或安装不到位,可能在运行中与轴或轴套发生轻微接触或摩擦,产生周期性“咔哒”或“嗡鸣”声。


可以检查护盘是否松脱、变形或与旋转部件干涉;防转销是否断裂或移位;机封压盖螺栓是否均匀紧固。


答2:轴向窜动若超过0.5 mm,就可能引发撞击噪声,尤其是在叠片联轴器两端存在微小不对中或热膨胀差异时。


可以排查一下:

1)联轴器端面间隙与对中状态:叠片联轴器虽可补偿一定偏差,但若安装时预留的轴向间隙不足,或电机/泵热膨胀后导致轴向顶死,可能产生“金属敲击”声;检查电机与泵的定位台肩尺寸、底座热膨胀导向是否合理。


2)轴向定位系统是否可靠:双吸泵通常依靠轴承座或止推结构限制轴向位移。若止推轴承预紧不当、锁紧螺母松动,可能导致转子在运行中微幅“浮动”,引发周期性撞击。


3)排除共振或结构噪声:异响也可能是机封支架、压盖或管线支架在特定频率下发生共振。可尝试轻触相关部件,观察声音是否变化。


3

机泵轴承箱的呼吸孔要求完全无油雾逸出(即“一点油都不能有”),但目前存在润滑油随呼吸气体带出的问题。请问有哪些有效措施可以彻底解决?


:需采用专门设计的防油雾呼吸装置,而非普通空气滤芯。


安装专用防油雾呼吸器,选用带内置回油通道的高效油雾分离呼吸器,可以捕集呼吸过程中夹带的微米级油雾颗粒;将分离出的润滑油通过重力或导流结构自动回流至油箱,避免外排。滤芯精度要求:必须 ≤3 μm(微米)。


普通空气滤芯(如海绵、纤维棉)仅能过滤粉尘,对亚微米至数微米的油雾颗粒几乎无效;而3 μm以上孔径的滤材无法有效拦截高温运行下形成的细小油雾。


可选升级方案是负压抽吸式油雾回收系统,在呼吸器出口加装小型离心式或文丘里负压抽气装置,主动将箱内油气混合物引至集中油雾处理系统;该方案适用于对环保或洁净度要求极高的场合(如洁净厂房、海上平台、食品/制药行业),可实现近零排放。


4

如图所示,隔膜计量泵曲轴箱内行程调节机构的平衡盘出现这种情况。请问可能是什么原因造成的?

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答1:系统脉动压力过大或负载冲击剧烈是可能原因之一。


隔膜计量泵在排出行程中若出口管路存在严重水锤、背压波动或止回阀响应滞后,会导致曲轴及连杆机构承受瞬时超负荷。这种冲击载荷通过滑块或调节螺杆传递至平衡盘,造成局部应力集中,进而引发塑性变形或疲劳损伤。


答2:传动齿轮啮合间隙过大或齿面磨损也可能间接导致平衡盘异常受力。


当曲轴驱动齿轮与行程调节机构之间的齿轮副存在过大侧隙时,会在换向瞬间产生“打齿”或冲击,使调节螺杆/滑块运动不平稳,造成平衡盘受力偏载或周期性撞击。长期作用下,平衡盘接触面会出现偏磨、台阶状磨损甚至崩边。


5

一台 BB5 型多级离心泵当前振动偏大。其驱动端轴承为 NU312(圆柱滚子轴承),非驱动端为 31312(圆锥滚子轴承),实测轴承径向游隙约为 0.04~0.06 mm(即 40~60 微米)。在未拆卸机械密封和轴承的情况下,于轴端打表测得径向跳动值为0.2 mm(200微米)。


请问:

此跳动数据是否足以说明泵轴已发生弯曲?

考虑到轴承游隙仅 40~60 微米,且轴承尚未拆卸,理论上轴应被“限位”在极小范围内,为何轴端跳动会高达 200 微米?

这种测量方法是否有效?能否作为判断依据?


答1:从测量结果看,0.2 mm 的轴端径向跳动已远超 API 610 对多级泵轴跳动的允许限值(通常冷态下 ≤ 0.05 mm,高精度场合要求 ≤ 0.025 mm)。该数值强烈提示轴存在明显弯曲或严重不对中。虽然未拆轴承,但如此大的跳动值已能反映轴系存在显著几何偏差。


答2:测量时需注意盘车应匀速、平稳,避免使用铜管钳等工具施加侧向力,否则会人为放大跳动读数;键槽、联轴器等部位应做好保护,防止表针滑脱或受力不均;建议多次盘车取平均值,并记录跳动波形(如高点位置是否固定),以区分是轴弯曲还是转子部件偏心(如叶轮松动、联轴器不平衡)。


答3:0.2mm的轴端跳动属于严重超差,建议停机检修。轴系存在重大异常,是导致振动超标的主要原因。要确诊是否为轴弯曲,还需拆卸轴承后,对裸轴进行直线度测量(使用V型块+千分表或激光对中仪),这是判断轴弯曲的唯一可靠方法;检查叶轮、平衡鼓等过盈配合件是否松动或偏心;核实安装对中状态及管道应力是否导致“假弯曲”。


答4:这样打表单级悬臂泵能测出轴一定有问题,两端支撑多级泵,概率能测出问题,测的0.2mm,百分之10可能没问题,拆出来测可能0.02。百分之90可能有问题。但不是0.2,而是比0.2大的多。我们以前都这样测,碰到过拆开测就变成0.02mm了。


问题是泵为何振动,而不是纠结这个跳动值。


排查振动原因,建议先找出泵本身以外的因素,如管道应力,操作,过滤器等。挨个排除后,再确定就是设备的问题。再拆设备。


6

有遇到单级离心泵频繁发生推力轴承损坏的故障吗?如何解决?


具体情况如下:

推力轴承采用成对背靠背安装的角接触球轴承;

泵在1个月前完成检修,近期再次出现振动增大、轴承发热现象,预计很快将烧毁;

检修时在推力轴承压盖与轴承外圈之间预留了 0.20 mm 的轴向间隙。


请问可能原因及解决方案?

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答1:轴承品牌与质量确实影响可靠性。我们曾使用国产普通级角接触轴承,因材料纯净度低、热处理不均、游隙控制偏差大,导致早期疲劳、杂音和过热频发。后改用 NSK、SKF 或 FAG 等进口高精度配对轴承(如 DB 配置,带预紧或特定游隙),故障率显著下降。


答2:建议结合运行趋势数据判断故障发展过程:若振动与温度在一个月内缓慢上升,更可能是渐进性问题,如口环磨损、介质变化、冷却不足或轻微不对中;若短期内急剧恶化,则倾向装配缺陷(如预紧不当、轴承损伤、异物进入)或突发工况变化(如抽空、水锤)。


同时需排查:检修前后是否更换了安装人员、轴承/密封供应商;外部条件是否改变:冷却水是否畅通?负载是否升高?介质密度或粘度是否变化?是否存在管道应力传递至泵体,导致轴承额外受力?


答3:除轴承装配问题外,轴向力异常增大是推力轴承过载的核心原因。叶轮是否设有平衡孔?若无或堵塞,将导致显著残余轴向力;前后口环间隙是否对称且符合设计值?间隙不均会破坏轴向力平衡;叶轮是否有背叶片(平衡筋)?其磨损或缺失会影响轴向力抵消效果;运行工况是否偏离设计点?如出口压力升高、流量减小,会增大轴向推力;介质密度变化(如含固率增加、温度变化)也会改变轴向力大小。


提问者反馈:目前有两个方面要排查:1,叶轮是否有平衡孔。2,轴承跑外圈。下一步准备激光熔覆修复轴承箱内孔,和检查叶轮上是否有钻平衡孔。


答4:图中这4个7.5mm的就是平衡孔。

1、测量的组合角接触球轴承轴向游隙是多少?有没有查表,测的数据是选的40度接触角C3最大C4最小区间的游隙值吗?

2、外圈过渡配合,配合间隙超差多少?

3、加油时,油的牌号有没有问题,加油量有没有问题,是否油位指示不准确,实际油位偏低?

4、运行时泵出入口压力有没有变化?

5、平衡孔有没有堵塞?

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7

在进行管壳式换热器抽芯检查后回装时,如何避免管束在穿入壳体过程中因受力或摩擦导致损伤?目前采用倒链强行拉拽,回装后运行数月即出现管子泄漏。请问是否有专用工具或成熟工艺方法,可实现无应力、无刮擦地将管束平稳导入壳体?

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答1:标准做法是在壳体内壁设置导向导轨,同时在折流板上开设与之匹配的导向槽。管束穿入时,导轨与导槽配合,有效限制径向偏移,防止管子与壳体内壁或折流板孔发生硬性摩擦。此设计常见于大型浮头式或U型管换热器,建议在设备制造阶段即预留。


答2:可定制专用管束回装小车或滑移工装:

在管板下方安装带滚轮的支撑小车,使管束整体悬浮于壳体中心线;配合液压推杆或低速卷扬机匀速推进,避免冲击载荷;工装需根据换热器直径、重量及壳体入口结构专门设计,确保对中精度。


答3:换热器回装比抽芯子对换热器损伤要小的多,因为换热器在使用后抽芯子,会因为物料介质存在,会在抽芯过程中产生很大的应力,但是回装过程中,因为已经对换热器芯子进行了清理反而容易一些,损伤也小得多。那还是在工艺上想点办法实际一些。


答4:从设计源头优化。若有换热器图纸,可请工艺工程师使用 HTRI 或 Aspen EDR 软件 进行热-结构耦合分析,评估管束在运行及安装状态下的应力分布;特别关注首块折流板与管板间距——若跨距过大,穿管时易发生挠曲,导致管子与折流板孔干涉;如发现结构不合理(如壳程入口间隙过小),可在工艺允许前提下,对管板外缘或壳体内壁进行微量打磨修形,以改善装配间隙。


答5:除穿入过程外,吊装阶段也是损伤高发环节:管束重心偏移、吊点布置不当会导致整体扭曲;吊带勒压管板或局部管排,造成永久变形;建议采用多点平衡吊具+柔性吊带,并全程监测管束姿态。


8

我公司有一台 6M32 型氮气往复压缩机,设计循环气量为 150 m³/h(吸气状态)。当前运行中出现以下异常:

三段出口压力偏高(实测 >1.2 MPa,接近 1.3 MPa 报警值);

整机排气量无法提升;

一段与三段的压缩比明显高于正常值。


已对三段缸和四段缸进行拆检,未发现明显异常。请问可能的原因有哪些?


答1:根据“三段出口压力高 + 气量上不去”的典型症状,问题极可能出在三段至四段之间的流通路径受阻或排气不畅,导致气体在三段出口“憋压”,进而抑制前段进气量。


可排查:

1)四段进气阀或排气阀故障

若四段进气阀卡滞、泄漏或弹簧失效,会导致三段排出的气体无法顺利进入四段,造成三段背压升高;

同理,四段排气阀损坏(如阀片碎裂、导向件变形)会阻碍四段排气,间接抬高三段压力。


2)级间管路或缓冲罐堵塞

检查三段出口至四段入口之间的管道、冷却器、缓冲罐是否存在积垢、异物或阀门未全开;

特别注意级间冷却器是否内漏或堵塞,影响气体流通能力。


3)单向阀或止回阀故障

若三段出口设有止回阀,其阀瓣卡死或弹簧断裂会导致流通截面减小,形成节流效应。


另外也许核实三段压力变送器是否校准准确,排除假高压信号干扰判断。


提问者反馈:检修已完成了,四段排气阀碎了一个,更换气阀后启机了。运行时气阀温度运行时没发现气阀温度。




— END —

邮箱:bengyouquan@126.com

微信:stephen528(验证消息:泵友圈)


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